凹印、撕边、烫印工艺改善后,对烟包印刷的好处有......
在当今印刷行业,特别是在烟印刷领域,市场竞争较为激烈。由于烟包印刷生产工艺复杂,产品质量要求较高,企业在发展过程中要想取得好的经济效益,除了向用户提供优质高效的产品,提高市场竞争力外,加强内部管理,降低生产成本也是必不可少的工作。
生产成本的构成要素较多,如原辅材料、人工工资、能源消耗、管理费用等,但这些成本要素大多较为固定,可调整变动的范围较小,所以向内部挖掘潜能,利用工艺改善提高产品合格率,进而降低生产成本成为了一个重要途径。下面,笔者根据我公司生产“黄金叶(小目标)”小盒烟包印刷的实际案例,介绍工艺改善在降本增效中的应用。
“黄金叶(小目标)”烟包小盒印刷工艺为8色+UV上光,所用纸张为232g/m2横纹光柱镭射银卡纸,所用印刷机型为进口博斯特十色凹印机+连线切大张,单张印纸幅面为735mm×623mm,拼版方式为3×6=18枚/版,印后工艺为压凹凸、烫印、模切、撕边、品检。该产品印刷图案复杂,套印精度要求高,主图案为淡黄色实地,主图案所用油墨主要为白墨,对印版和刮墨刀磨损较大,印刷图案容易产生色线,如图1所示。
由于该产品印刷颜色多、生产工序多、纸张幅面大、套印精度要求高、油墨流平性控制难、烫印图案方向固定、纸张表面光滑等原因,造成产品合格率低,印版耐印率低,电化铝利用率低,刮墨刀更换频繁,撕边清废折损率高等问题,生产成本居高不下。现把主要工序工艺改善前的部分生产成本情况进行统计,如表1所示。
从表1中可以看出,在印刷、烫印和撕边工序浪费较大,生产成本较高,需要加以改进。
在凹印工序,针对主图案印版耐印率低、刮墨刀磨损严重、更换印版和刮墨刀频繁、容易产生印刷色线、产品合格率低的问题,结合印刷油墨的特性,我们有针对性的制定了工艺改善措施。
(1) 改善印版雕刻参数。
根据油墨性质及溶剂对油墨颜料溶解情况,结合主图案为实地及主要油墨为白墨的特点,对主图案印版的雕刻参数进行了改进,网点雕刻深度在原基础上加深5μm,网点线数在原基础上降低5线,并且增加了印版抛光次数,提升了印版光洁度,以增强实地图案印版对于白墨的印刷适应性。
(2) 改善刮墨刀刮墨角度和压力。
根据设备运行速度,结合印版周长和图案面积等实际情况,调整刮墨刀和印版滚筒之间的夹角。油墨刮刀安装角度和压力过大,导致刀刃和印版滚筒接触面积增大, 容易造成刮墨刀及印版滚筒磨损,在产品表面形成色线。
通过多次试验验证,最终确认刮墨刀与印版滚筒之间的夹角控制在55o~60o之间,刮墨刀与印版滚筒之间的压力控制在1.5±0.1bar时效果最佳,如图2所示。刮墨刀刮墨干净,无明显磨损,产品表面无色线。
(3)改善油墨印刷适应性。
白墨中的颜料主要为钛白粉,硬度较高,再加上油墨中的其他杂质,在印刷生产过程中如果油墨搅拌不均匀,过滤不干净,杂质颗粒容易对印版及刮墨刀造成磨损,使印刷图案形成墨斑、色线等质量缺陷。
我们要求油墨生产厂家加大对所提供油墨的研磨力度,确保油墨颗粒细度满足小于10μm的标准要求,同时改进过滤网的目数。目数过小,杂质颗粒容易进入墨槽,对印版及刮墨刀造成磨损;目数过大,容易造成油墨循环不畅,影响印刷生产。
经多次试验验证,使用200目尼龙过滤网效果最佳。同时我们加工制作了油墨搅拌装置,使油墨搅拌均匀后再加入墨槽进行循环使用。经过改善后,生产时油墨流平性好,印刷图案饱满平实,无墨斑、色线等质量缺陷产生。
在烫印工序,改善前的电化铝走向为纵向,如图3所示。因为电化铝上有“黄金叶”叶子形状的图案,叶子烫印图案的方向必须与印张一致,根据印刷图案3×6的排版方式,及电化铝中“黄金叶”叶子的原有排列方向,电化铝的走向需为纵向,走箔方式为匀步加跳步,使用3盘3cm宽的电化铝。
但是通过观察测量烫印图案面积和间隔,如图4所示,经过计算对比电化铝跳步距离,发现电化铝走向为纵向时浪费较大,每烫印10枚产品平均使用电化铝的面积为56×3=168cm2,并且电化铝更换频繁,停机次数较多,每盘1200m长的电化铝只能烫印4000张印张;而电化铝走向改为横向时,走箔方式为匀步,使用6盘5cm宽的电化铝,每烫印10枚产品平均使用电化铝的面积为18×5=90cm2,每盘1200m长的电化铝能够烫印20000张印张,不但电化铝的使用面积减少,停机次数也大为减少,生产效率明显提高,产品质量也更加稳定。
但是需要电化铝供应商在加工生产电化铝时把图案中“黄金叶”叶子的排列方向旋转90度,确保烫印图案方向与印张保持一致。经过多次试验验证,电化铝走向由纵向改为横向后效果良好,电化铝使用面积减少了46%,停机更换电化铝的次数减少了80%。具体改进情况如图5所示。
在撕边工序,改善前的通常情况是印刷纸张模切完以后由人工进行撕边清废。但是该产品表面印刷有UV光油,纸张表面较为光滑,不易被抓牢,且由于图案工艺设计的需要,在每两个盒片的纵向之间排列有3mm宽的间隔条,在进行人工撕边清废时纸张容易脱手,造成产品折损率较高,浪费较大,效率较低,每人每小时只能完成2000张印张的撕边清废量,为此我们进行了多次论证分析,决定利用多头自动撕边清废机(如图6所示),由人工撕边清废改为由机器撕边清废。
经过统计,在撕边清废工艺改善后,产品折损率由原来的5.0‰降低为0.5‰,每台机器每小时能完成10000张印张的撕边清废量,既提高了生产效率,也节约了生产成本,改善效果良好。
通过对比表2的数据可以看出,工艺改善在烟包印刷降本增效中的作用较大,效果明显。工艺改善无处不在,我们在以后的生产中需要更加注重细节,学会善于观察,深挖降耗潜能,积累技术经验,加大工艺改善力度,不断提高发现问题和解决问题的能力,为降低生产成本、提高生产效率、增强企业盈利能力找到新的方法,提供新的思路。